蝶閥關閉故障分析及處理方法(fǎ)
時間:2014-4-29 11:44:31 來源:溫州尼威(wēi)閥門 瀏覽(lǎn)數:14141
1 故障蝶閥概(gài)況
蝶閥總裝包括閥體、活門、工作主密封、軸承、轉臂(bì)、接力(lì)器、鎖定裝(zhuāng)置、重錘和旁通閥(fá)等。蝶閥(fá)閥體采(cǎi)用(yòng)鑄(zhù)焊整體結(jié)構,閥體與工作密封圈接觸處采(cǎi)用不鏽鋼材料,延長了密封圈的使用壽(shòu)命並提高了密封性能。閥門的密封設(shè)在下(xià)遊側,密封麵(miàn)采(cǎi)用斜麵結構,因而有很好的密(mì)封性能。閥體的底部有 8 條地腳螺栓作為固定閥體用,能承(chéng)受接力器向上推力和動水作用在活門上的向上分(fèn)力(lì),而不(bú)能承受活門全關(guān)時的水(shuǐ)推力。為增加活門(mén)在動水關閉時的自關閉力矩,活門與閥體均按偏(piān)置設計,其(qí)幾何中心與轉動中(zhōng)心偏(piān)移 50mm,增加了關閉的可靠性。閥門的主(zhǔ)工作密封采用實心異形橡膠放在活門周邊,用壓圈和壓緊螺釘緊固在活門上,為了(le)保證密封圈可調和且調節後定位,設有鎖緊(jǐn)螺釘(dìng)加以固(gù)定。閥軸采用 40Cr 鍛鋼材(cái)料,與軸承和(hé)軸端密封接觸處(chù)采用鍍鉻保護,與活門采用插人圓柱銷固定。軸承由鋼套和銅瓦組成,銅瓦材料為鑄鋁青銅(ZCuAl1OFe3),軸端密封采用(yòng) U 形支承環密封圈,密封力可(kě)調,更換方便。
該閥(fá)布置 2 台直徑 200mm 直缸搖擺式接力器,接力器的活(huó)塞杆通過轉臂與閥軸相連,活塞杆(gǎn)表麵鍍鉻處理。活塞與缸體問密封采用 O 形(xíng)圈與聚四氟乙稀組合式密封圈;接力器缸(gāng)內(nèi)設有二段關閉(bì)裝置和節流緩衝結(jié)構,外部采用(yòng)高壓軟管連接。
控製係統。蝶(dié)閥的開(kāi)啟采用閥門液壓控製裝置(zhì)供油,推(tuī)動接力器把活門和重(chóng)錘至(zhì)全開後采用油壓鎖錠(dìng),鎖錠油源來自於(yú)調速器油壓裝置。當機組發生(shēng)事故或需正常停機時,切換鎖錠(dìng)油源脫開,蝶閥依靠自身所(suǒ)配置的(de) 2 個重錘(各 3.5 t)和水力作用至活門全關,起到切斷水流和保護(hù)機組的作用。
2 故障現象(xiàng)
蝶閥關閉過程(chéng)中,當(dāng)蝶閥關閉至全(quán)行程(chéng)的約 95% 時,蝶閥轉臂(重錘)停止下落,蝶閥不能自行(háng)到達全關位置。這與蝶閥隻(zhī)能在全開或(huò)全關 2 個位置相矛(máo)盾,蝶(dié)閥位置處於不定態,造成漏水量較(jiào)大,引起較強的噪聲,給水電站的檢修運行帶來了較大的安全隱患。
3 原因分析
3.1 油管(guǎn)路方麵
出現這種現象有可能是由於回油管路排(pái)油不暢引起接力器關側油腔油未排盡,由此造成接(jiē)力器活塞不能完全回複至全關位(wèi)置,導致蝶閥轉臂下落不能到達大(dà)行程,引起蝶閥關不到(dào)全(quán)關位(wèi)置。
就此對操作油管(guǎn)路進行檢查,對於(yú)管路上的油閥門進行分解檢查,確保操作油管路暢通無阻(zǔ)。
3.2 接力器結構
為了降低在關閉過程中接力器活(huó)塞衝擊接力器油底部的速(sù)度和壓力,在操作接力器缸內設有二段關閉裝(zhuāng)置,即(jí)節流緩衝(chōng)結構(gòu)。
對(duì)接力器節流緩衝結構進行清洗並對接力器節(jiē)流閥進行調整,加大節流閥開口,使回油的流量變大,節流閥(fá)前、後的壓差變小,有利於接力器活塞的下落。同時,檢查發現接力器活塞杆表麵鍍鉻層完(wán)好,無鏽蝕卡澀跡象。
用以上 2 種(zhǒng)方法進行處理後,沒有明顯的效果,說明蝶閥不(bú)能到達全關位置的原因與操作係統(操作管路及接力器裝置)無關。
3.3 在蝶閥(fá)關閉過程中關閉蝶閥所需力矩(jǔ)小於(yú)軸(zhóu)承處所受到的摩擦阻(zǔ)力矩
為了防止泥沙(shā)淤積妨礙閥門開啟,蝶閥下緣逆水流關閉,動水力矩(jǔ) M 總是趨向使活門關閉,活門上的動水壓力沿水流方向(xiàng)的分力 p 順水流方向,垂直分力 P1 方向向上。
活門關閉時,水完全靜止,活門上承受靜水壓力。由於活門上、下的(de)位置差異,靜水壓力的作用中心在活門中心線以下,這樣,對於(yú)臥軸蝶(dié)閥活門,就產生了使活門轉(zhuǎn)動的靜水力矩。
蝶閥處於接近全關的位置不能正常關閉。
在閥(fá)門操作中,操作機構各轉動銷軸處均存在摩擦力和摩擦力矩。其中,閥軸與軸瓦間的摩擦力和(hé)力(lì)矩是主要的,其數值占據總的摩擦力降摩(mó)擦力矩的絕大部分。
根據(jù)設(shè)計工況,閥軸和鑄鋁青銅的摩擦因數一(yī)般取拜 μ=0.15,所以在高水頭 121.5m 時,蝶閥可以靠本身配置的重錘進行自動關閉。而要出現蝶閥(fá)不能自(zì)動關閉現象(xiàng)必(bì)須的條件是 μ>0.27。因(yīn)此可以得出以下結論:
蝶閥在運行 2 年以後,在關閉(bì)時出(chū)現了(le)不同程(chéng)度的關不到全關位置(zhì)的現(xiàn)象(xiàng)。我們分析認為,出現這種情況的原因有(yǒu)以下 2 點:
(1)蝶閥(fá)在經過(guò) 2 年多的運行後,閥軸和軸承之間有可能出現泥沙沉澱(diàn),導致閥軸和軸承之間的間隙減小,軸承摩擦因數增加。在閥門的關閉過程(chéng)中,當活門接近(jìn)全關位置時,活門上、下遊之間形成一個壓差,這個壓差會在(zài)閥軸上產生一個阻礙(ài)關閉的力矩(jǔ),這個阻力矩與軸承的摩擦因數成正比,當阻力矩大於閥門關閉力矩時會出現上(shàng)述現象。
(2)軸承經(jīng)過一段時(shí)間運行後,軸承潤滑麵可能有腐蝕,軸承出現了磨損,摩擦因數增加,也會導致上述現象。
4 處(chù)理方法
(1)改變關閉(bì)蝶閥的操作程序。在關閉蝶閥的(de)同時,打開(kāi)旁通(tōng)閥(fá),在關閥結束(shù)後,再關閉旁(páng)通閥。這樣,可以讓蝶(dié)閥在關閉過程中前、後水壓始(shǐ)終平衡,消除了關閥過程中蝶閥上、下遊之間的壓(yā)差,大(dà)大降低了(le)關閉時的摩擦阻力,使關閥能順利(lì)進行,而且可以減少(shǎo)軸承潤滑麵的磨損,增加蝶閥(fá)軸(zhóu)承的使用(yòng)壽命。
(2)現配(pèi)置的(de) 2 個重錘的側麵各預(yù)留有(yǒu) 4 個 M30 的(de)螺孔,可在重錘上加一些鋼板(bǎn),然後用螺絲緊固。這樣就增加了重錘的質(zhì)量(liàng),從而增加蝶閥關閉時的重(chóng)錘力矩,使蝶閥在軸承摩擦係數增大時也能(néng)順利關閉。
在以上(shàng) 2 種方法中,如果采用(yòng)第 2 種方法進行改造,蝶閥可在一段時間內比較順利地自行(háng)關閉,但運行時間長了以後,隨著泥沙在閥軸和軸承之(zhī)間的沉澱和軸承潤滑麵的進一步磨損,摩擦因數增大引起摩擦阻力越來越大,蝶閥有可能又不能自行關閉,甚(shèn)至需更換新軸承。因此(cǐ),在考慮到(dào)處(chù)理上述問題的難度和電站(zhàn)的安全經濟運行,在采用(yòng)了修改蝶閥關閉流程的方(fāng)法,如圖 1 所示(圖中灰色為改進增加流程部(bù)分)。
5 實際應用情況
芹山水電站蝶閥關閉流(liú)程經過改進後,在關閉的同時開啟旁通閥,對(duì)閥後充水。蝶閥在上、下(xià)遊無水壓(yā)差的情況下(xià)關閉。在(zài)此過程中,基本消除了作用在活門上的(de)靜水力矩,同時,大大減小了閥軸的摩擦力矩。實踐(jiàn)表明,改進後蝶閥運行穩定,自行關閉正常,關閉效果良好。
同時考慮到機組過速時,因調速器(qì)主配壓閥拒動,需使蝶閥(fá)關閉來防止機組(zǔ)過速。在這種方式下,為防止由於關閉蝶閥時開旁通閥造成機(jī)組轉速升(shēng)高,在過速保護裝置動作油管路中,並一油管至調速(sù)器事故電磁閥。當過(guò)速保護裝置動作時,事故電磁閥也動作,調速器主配壓閥(fá)快速朝關側動作,關閉導葉,防止機組飛逸。
6 結束(shù)語(yǔ)
應用該關閉流程的蝶閥,由於在關閉時蝶閥前、後水壓平衡,受靜水壓力(lì)較小,大大減(jiǎn)少了閥軸的摩(mó)擦力矩,也減小了蝶閥的主軸(zhóu)及軸(zhóu)承的磨損,延長了蝶閥主(zhǔ)軸及軸承的檢修周期,同時也保證(zhèng)了蝶閥的穩定(dìng)運行,確保了水電站的安全經濟運行。
若在含泥沙量較大的水電站使用蝶閥,好不要采用該種帶自關閉裝置的蝶閥,因為采用帶自關(guān)閉裝(zhuāng)置的蝶閥,運行時間長了以後,隨著(zhe)泥沙在閥軸和軸承之間的沉澱和(hé)軸承潤滑麵的磨(mó)損,軸承摩(mó)擦因數增(zēng)大引起摩擦阻(zǔ)力越來越大,蝶閥終將不(bú)會自行關(guān)閉。這必將增加蝶閥檢修次數,減少蝶閥使用壽命,不利於水電站的(de)安全經濟穩定運行。
- 下一(yī)篇:如何測(cè)試與安裝(zhuāng)管線全焊接球閥(直埋式全焊(hàn)接球閥)
- 上一篇:防爆電磁閥